壓濾機廠通過對出產機電設備進行大量的技術改造工作,不僅增強了板框壓濾機處理污水處理選加工能力,更進步了提高了處理效率,而且在降低電能消耗方面也起到了較大的用。
禹州東龍壓濾機廠對新建箱式壓濾機廠實施技術改造過程中,在充分考慮知足出產需要、進步處理選效率和產品質量的同時,在處理選流程上對進步環保和節能效果采取了有效的措施。 經由技術改造后,壓濾機廠噸煤電耗均勻在8.5度左右,比老廠降低了6度以上,每年可節省電耗近2000萬度
1,重新改進了帶式壓濾機的脫水裝置,設計了藥劑添加管路和硫酸鋁下料管的出料調節閥門。分管壓濾機廠的總工程師黃貴春曾多次在會上夸大,在新廠建設及實行技改工作中,不僅要在進步出產效率上下工夫,同時還要在環保和節能上下工夫,要把壓濾機廠建設成為高效率、高效益、高節能環保的高品質一流壓濾機廠。
2,壓濾機廠干燥系統從開始調試出產以來,多次泛起除渣刮板機卡阻,造成減速機、電機損壞和除塵器凈水泵嚴峻漏水等現象,板框壓濾機烘干處理受到極大影響,在一段時間內只能將板框壓濾機作廢棄處理。
3,為達到環保要求,首先,增設了兩個650立方的事故沉淀池,主要用于收集廠區內的污水,場地污水進入沉淀池經由沉淀處理后,溢流出的凈水再通過水泵進入出產系統使用;濃縮機泛起故障時在不影響出產的情況下,板框壓濾機水通過管道排入沉淀池內,事故處理完后,再把板框壓濾機水抽入濃縮機處理,杜絕了因各種因素造成的環境污染,使出產用水形成閉路輪回,實現了污水“零排放”,對廠區環保和節能減排起到了較好的作用。為解決這些題目,壓濾機廠經由當真研究,對刮板機箱體及機頭、機尾輪及除塵器凈水泵進行了大量的改造,保證了干燥系統運行的連續性。
待一切正常后方可壓緊濾板加壓過濾,過濾壓力和過濾溫度必須在規定范圍之內,過濾壓力過高會引起滲漏,過濾溫度過高塑料濾板易變形,加料時懸浮液要濃度均勻。不得有混雜物;卸餅后濾布及濾板必須沖洗干凈,不允許殘渣粘貼在密封面或進料通道內,否則會影響進料暢通及濾板的密封性,從而相起因濾板兩側壓力不平。
調試正常的壓濾機方可進料工作,每班工作前要對整機作全面檢查。機械壓緊傳動部件及減速箱必須加足潤滑油;液壓壓緊復查油箱貯油量及液壓站工作壓力,液壓油一般每年更換一次,更換時應對液壓系統作—次全面清洗,液壓站工作壓力小于油缸*高工作壓力,但*小不能低于過濾壓力允許值,過小會引起較大滲漏,過大會損壞機件。
禁止在濾板少于規定數量的情況廠開機工作,以免損壞機件。加料前檢查濾板排列情況,濾布不能有折疊現象,防止發生較大滲漏;卸餅后濾板一定要緊靠壓緊排列整齊。
壓濾機在壓濾初期,濾波較混濁,當濾布上形成一層濾餅后濾液就會變清。如濾液一直混濁或有清變混,則可能是濾布破損或布孔與板孔偏差,此時要關閉該閥或停止進料更換濾布。濾板間允許有濾布毛細現象引起的少量滲漏。
移動濾板時,用力應均勻適當,不得碰撞、摔打,以免損壞密封面及濾扳手把。濾布使用一段時間后會變硬,性能下降,為此需作定期檢查,若發現有變更影響過濾速率的現象,則可用相應低濃度的弱酸弱堿進行中和清洗,使濾布恢復功能,無法恢復則及時更換。
漿料、洗液或壓縮空氣閥門,必須按操作程序啟用,不能同時啟用,隔膜擠榨時壓縮空氣壓力不能超過過濾壓力
濾布的選擇一定要符合濾槳的過濾技術要求,新濾布制作前應先縮水,開孔直徑應小于濾板孔徑,配套濾板時布孔與板孔應相對同心,進料孔布簡應貼緊筒壁,否則會造成,過濾不清,過濾速率低,布筒破裂,達不到預期過濾目的后果。
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