磨煤機鋼棒技術參數選擇
本人從事磨煤機鋼棒制造行業已經多年,對磨煤機鋼棒有自己淺顯認識,鑒于國內很多同仁也在為選擇一種優良靠譜的磨煤機鋼棒而傷腦筋,下面就我將說說我的看法。
首先,需要知道磨煤機鋼棒是什么。磨煤機鋼棒用于磨煤機(棒磨機),作為研磨介質,起碼的要求就是要耐磨。怎么做到耐磨呢?因為我們國內出現棒磨機較晚,目前國家還沒有出臺磨煤機鋼棒相關的國家標準,甚至沒有一個行業標準來參考。所以,我們沒有資料來參考和考評磨煤機鋼棒是否耐磨。圓鋼做為鋼廠的原材料,出廠前沒有經過調質處理,以65Mn為例進行分析。 1、化學成分: 碳C :0.62~0.70 硅 Si:0.17~0.37 錳 Mn:0.90~1.20 硫 S :≤0.035 磷 P :≤0.035 鉻 Cr:≤0.25 鎳 Ni:≤0.25 銅 Cu:≤0.25 從化學成分來分析,65Mn數于中碳錳合金鋼,因添加了合理的Mn鋼,是得剛性優良,用作彈簧鋼等材質,所以,選用65Mn材質是沒有問題的。 2、硬度。關于硬度和耐磨性之間的關系,從誕生了金屬材料開始,這兩個參數之間的微妙關系話題就沒有休止過。在一般的摩擦學文章中均認為金屬材料表面硬度越大,其耐磨性越好,因此出現了滲氮、淬火等熱處理技術,提高耐磨性;但也不盡然,如果材料韌性變差,在高速重載研磨時,開始接觸時,容易造成裂紋,發生斷裂,耐磨性可能變差。65Mn材質的淬透性還是不錯的,這就說明了----通過專業的熱處理技術適當提高65Mn'硬度,可以增加其耐磨性,將其作為磨煤機鋼棒的角色發揮到*致。但是,如果熱處理過程中,一味的追求硬度,將會適得其反。而且,作為長度極高的耐磨散放件,硬度過高極易引起斷裂!導致嚴重的質量事故。 3、金相組織。65Mn圓鋼出廠時是沒有經過調質處理的,其進組織主要是鐵素體和珠光體,但是經過調質處理后,起金相組織發生了非常大的變化,成了馬氏體和碳化物,組織變得更加細膩。 通俗的講,經過調質的65Mn組織更加細膩圓滑,圓滑的東西抗磨是*的。 4、沖擊。實際測量,65Mn圓鋼和經過調質熱處理到HRC45-55,其沖擊實驗值均 ak>12j/cm2。所以,適當熱處理對沖擊值并沒有壞的影響。 5、跌落試驗。跌落試驗選用的是6米跌落機,經過實地實驗,65Mn圓鋼跌落10支跌落次數為8000次,其中有一支棒在6000次是斷為兩截,經分析是鋼質不純凈導致。經過處理的HRC45-55,跌落20支,8000次無斷棒出現。事實證明,HRC45-55是靠譜的。 6、斷棒率。跌落試驗已經證實,65Mn圓鋼出廠時,因在煉鋼或者熱扎過程中偶有缺陷,導致鋼材鋼質不純凈,金相組織不嚴密,內應力沒有消除等原因,容易導致斷棒現象發生。經過合理調質處理的棒,已經消除了內應力,并細化了晶體組織,就不容易出現斷棒 |
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