寶雞DK20/DB20圓盤給料機創(chuàng)博座式圓盤給料機封閉式圓盤給料機
圓盤給料機頻繁跳閘,其中1號爐A給料機跳閘2次,B; C, D, F圓盤給料機各跳閘1次;2號爐A給料機跳閘1次,后經(jīng)檢查,確認圓盤給料機控制系統(tǒng)在電源設(shè)計上存在缺陷:圓盤給料機斷煤、堵煤、皮帶跑偏、內(nèi)部超溫等就地測點220V交流工作電源與就地控制柜內(nèi)PLC電源為同一路空開供應(yīng),由于給料機就地測點的防護等級以及質(zhì)量問題,就地測點受潮或進水后短路,220V交流工作電源接地,控制柜內(nèi)部電源空開跳閘,PLC失電,最終導(dǎo)致給料機跳閘,對機組的安全穩(wěn)定運行造成一定的威脅。   
而圓盤給料機稱重系統(tǒng)測量的燃料量,直接傳送至DCS系統(tǒng),參與爐膛總煤盤的計算,而總煤里的準確性直接影響單位發(fā)電里的煤耗,但我公司圓盤給料機皮帶稱計量系統(tǒng)始終存在著一定的誤差,所有給料機演算器零點和量程平均運行巧天左右就發(fā)生較大的漂移.個別給料機運行1周后,煤t計盤就出現(xiàn)較大的誤差,零點和里程漂移t的達到596和896,遠遠大于精度要求的0. 596,雖然經(jīng)過頻繁的標定,但給料機速度傳感器和稱重傳感器的穩(wěn)定性較差,計量精度受到極大影響,并且在圓盤給料機標定過程中,需要將200多公斤的鏈碼壓在給料機皮帶上,皮帶與鏈碼的摩擦對圓盤給料機皮帶、皮帶托輥、膠帶電機等使用壽命造成影響,同時標定的效果不佳.
本課題解決了原煤倉下煤煤粉流量和圓盤給料機恒定稱量控制功能。通過對給料機稱量信號進行計算機采集、處理和控制,使操作人員及時掌握過煤量,根據(jù)其瞬時流量的變化,改變工藝操作指令,并且利用計算機技術(shù)制訂了邏輯控制策略,自動控制振打電動機動作,達到下煤連續(xù)、穩(wěn)定的功能。雖然人為點動下煤振打器也可以保證原煤倉下煤,但其下煤連續(xù)性、穩(wěn)定性和稱量精度得不到保證,同時操作人員工作量大,容易發(fā)生疏忽,導(dǎo)致灌磨和斷煤現(xiàn)象。因此,通過完善設(shè)備和控制程序,能預(yù)防上述事故發(fā)生,并且能提高磨機制粉能力,創(chuàng)造出顯著的社會效益和較大的間接經(jīng)濟效益。
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