機(jī)床現(xiàn)狀介紹
1. 機(jī)床簡介:
龍門刨床是早期生產(chǎn)的產(chǎn)品,已經(jīng)使用多年,電控系統(tǒng)落后陳舊、性能指標(biāo)下降已不能滿足生產(chǎn)加工需要,特別是故障率高、維修頻繁、運(yùn)行不穩(wěn)定等影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
2. 設(shè)備存在的問題:
◆原刨床的工作臺拖動是由直流電機(jī)完成的,其功率為60KW 305A,而拖動這臺電機(jī)的交磁擴(kuò)大機(jī)組是由一臺55KW的三相異步電動機(jī)完成的,只要啟動設(shè)備后,交磁擴(kuò)大機(jī)組就會一直處于工作狀態(tài),效率通常只有0.5~0.7左右,因此在工作間隔時間(調(diào)整、裝卸工件時間)就造成了大量的電能損失
◆龍門刨床原來的控制主要采用純繼電器回路,其無級調(diào)速主要由安裝在電氣控制柜上的兩個大功率陶瓷繞線式電位器控制,操作極不方便,信號穩(wěn)定性差。
◆原自動換向機(jī)構(gòu)是靠6組機(jī)械式碰撞限位實(shí)現(xiàn)的,操作工需要根據(jù)工件的長度來設(shè)置換向點(diǎn),而且減速距離可調(diào)性差,在高速運(yùn)行中,如果限位開關(guān)出現(xiàn)信號不穩(wěn)定的情況,工作臺很容易越出。
◆原操作站的按鈕不集中,整體控制按鈕分別安裝在電柜上和操作站上,操作時不僅不方便,而且出現(xiàn)故障檢修也復(fù)雜。
◆整體電氣控制保護(hù)功能不全,有些功能已經(jīng)完全失效,使設(shè)備存在嚴(yán)重的安全隱患。
◆由于繼電器觸點(diǎn)的老化,經(jīng)常會出現(xiàn)故障,在加之原電路線號已經(jīng)看不清,維修時極其不方便,無形的給維修人員增加了工作量,同時也降低了效率。
■總結(jié):未改造的龍門刨床工作效率低下、故障率高、設(shè)備耗電量過大、噪音大、存在安全隱患、維修難度大。
二、改造后的效果
1. 使用新式全數(shù)字直流調(diào)速裝置代替機(jī)組后,故障率明顯低,運(yùn)行更加穩(wěn)定,用電也明顯減少。
2. 采用編碼器進(jìn)行換向控制,設(shè)置行程更加簡單,操作更方便;由于采用的是計數(shù)原理,因此就不存在磨損問題。
3. 采用PLC控制后,電路明顯簡化,元器件也明顯減少,維修也更加簡單。
4. 更換新按鈕操作站后,操作明顯方便。
5. 元器件選用新型卡軌安裝后,更換更加方便。
6. 更換損壞的電線電纜后,機(jī)床整體故障明顯減少。
7. 機(jī)床運(yùn)行噪音減小,有效的改善了工作環(huán)境。
8. 控制采用雙重連鎖,各部分均安裝了保護(hù)開關(guān),機(jī)床的不良反應(yīng)消失。
9. 機(jī)床設(shè)計故障報警功能后,具備自動中文報警功能,維修更加簡單了。
注:關(guān)于幾種工作臺換向方式效果分析
■ 原始機(jī)械式限位開關(guān):
原始工作臺換向是通過機(jī)械式碰撞限位控制,由于動作平凡,因此容易損壞;
■ 光電感應(yīng)式限位開關(guān):
使用無觸點(diǎn)光電感應(yīng)開關(guān)代替機(jī)械式限位開關(guān)后,雖然沒有機(jī)械性質(zhì)的磨損,但是也有弊端,當(dāng)加工時的鐵屑掉落到無觸點(diǎn)感應(yīng)開關(guān)上后,會引起電氣上的誤動作,存在著嚴(yán)重的安全隱患;
■ 光電 |
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